کاهشلرزشکنترلی در کنترل مود لغزشی بازوهای ماهر ربات با استفاده از فیلتر)
محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,210
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISCEE14_156
تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1390
چکیده مقاله:
این مقاله یکروشجدید برای کاهشلرزشکنترلی در کنترل مود لغزشی ربات پیشنهاد می دهد. تاکنون برای کاهشلرزشکنترلی ،چندین روش بررسی شده است از جمله مهمترین این روش ها می توان به طراحی لایه مرزی، مود لغزشی مرتبه دوم، قرار دادن انتگرالگیر به عنوان فیلتر در جلوی سیستم اشاره کرد، که در این مقاله به معایب این روش ها اشاره شده است. روش ارائه شده در این مقاله این معایب را برطرف نموده و روش مناسب تری را پیشنهاد می دهد. در این روش قبل از ربات، فیلتر پایین گذر قرار داده می شود. ربات به همراه فیلتر تشکیل یکسیستم گسترشیافته را می دهند. سپسبرای این سیستم گسترشیافته کنترل مود لغزشی با سطح لغزشجدید اعمال می شود و پایداری سیستم گسترشیافته اثبات می شود. نتایج شبیه سازی، مناسب بودن این روشجدید را نشان می دهد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
فاطمه افشارنیا
دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدمهدی فاتح
دانشگاه صنعتی شاهرود
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :