طراحی، شبیهسازی، ساخت و جایگزینی اینورتر استاتیکی در هواپیما
محل انتشار: بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 563
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
PSC28_300
تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1393
چکیده مقاله:
این مقاله طراحی، شبیهسازی، ساخت نمونه آزمایشگاهی و جایگزینی یک اینورتر استاتیکی به جای یک اینورتر دینامیکی در هواپیما را ارائه میکند. ولتاژ ورودی این اینورتر 27 ولت DC او ولتاژ خروجی آن سه فاز 36 ولت با فرکانس 400 هرتز و توان خروجی یک کیلو ولت-آمپر میباشد. سایز این اینورتر به دلیل محدودیت در فضای نصب و وزن آن، باید حتیالمقدور کوچک باشد که مستلزم کاهش ابعاد ترانسها به وسیله افزایش فرکانس سوئیچینگ است. این امر موجب ازدیاد تلفات شده که برای کاهش تلفات و حفاظت از سوئیچها نیاز به استفاده از مدارهای اسنابر میباشد. همچنین با طراحی کنترلر PID دیجیتال، یونیت کنترلی اینورتردینامیکی از هواپیما حذف میگردد. از مزایای این اینورتر این است که رگولاسیون ولتاژ خروجی ثابت است و THD به کمتر از 3 درصد میرسد. حذف ترانس سه فاز و کوچک شدن فیلتر خروجی نیز از مزایای دیگر این اینورتر میباشد. نتایج این تحقیق به ساخت نمونه آزمایشگاهی منجر شده و مورد تست و آزمایش عملیاتی قرار گرفته است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدمهدی نوری
گروه برق دانشگاه امام حسین (ع) تهران، ایران
حبیب اله اعلمی
گروه برق دانشگاه امام حسین (ع) تهران، ایران
محمدحسین خانزاده
گروه برق دانشگاه امام حسین (ع) تهران، ایران
محمدصادق مظاهری
گروه برق دانشگاه امام حسین (ع) تهران، ایران