کاهش تولید آلاینده اکسید نیتروژن در محفظه احتراق جت پایدار با استفاده از چرخش
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 314
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AEROSPACE16_101
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
در این مقاله به شبیهسازی سه بعدی یک توربین گاز جت پایدار و بررسی اثر چرخش و همچنین تاثیر آن بر میزان تشکیل اکسید نیتروژن در آن پرداختیم. محفظه مورد مطالعه محفظه ای استوانه ای که دارای چهار جت مقابل به هم به جهت پایدار کردن شعله و جلوگیری از خاموش شدن آن است که بر اثر برخورد آنها ناحیه چرخشی تشکیل می شود. برای حل معادلات حاکم از روش حجم کنترل و برای تمامی ترمها از روش گسسته سازی مرتبه دوم(order second (استفاده شده است. همچنین محاسبه میدان فشار با الگوریتم سیمپلسی (simpelc (انجام شده است. برای مدلسازی برهمکنش فاز سوخت مایع و هوا نیز از دیدگاه اویلر/ لاگرانژی بهره گرفته شده است.در این دیدگاه معادلات حاکم بر فاز هوا و فاز سوخت به طور متناوب حل می شوند. مدلسازی احتراق قطرات سوخت و برهمکنش آشفتگی/ احتراق با مدلPDF و شبیهسازی رفتار آشفته جریان با مدلrealizable ε − K انجام شده است. مدلسازی اکسید نیتروژن نیز با توجه به مکانیزم زیلدویچ انجام شده است. نتایج شبیهسازی عددی توزیع دما، سرعت و اجزای واکنشی به دست آمده مطابقت قابل قبولی با دادههای تجربی دارد.بعد از اعتبار سنجی انجام شده با مدل شبیه سازی حاضر به بررسی چرخش هوای اولیه با اعداد چرخش 1/0 ، 3/0 و 5,0 پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش میزان چرخش هوای اولیه ورودی، میزان اکسید نیتروژن کاهش مییابد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهران محبی نژادلیله کوهی
کارشناس ارشد- تبدیل انرژی- دانشگاه سمنان
مهران رجبی زرگرآبادی
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان استادیار دانشکده مهندسی مکانیک