بررسی تاثیر زاویه جریان ورودی بر عملکرد پره لیفت-بالای کمپرسور فشار پایین در توربین گازی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 539

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEMCONF01_019

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1398

چکیده مقاله:

امروزه کاهش مصرف سوخت ویژه موتورهای توربوفن هوایی اهمیت بسیار زیادی یافته است. فن و کمپرسور فشار پایین در موتور توربوفن وزن نسبتا زیادی دارند و کاهش دادن وزن آنها، منجر به افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت ویژه میشود. بدین منظور می بایست تعداد پره های کمپرسور را کاهش داده و بارگذاری روی هر پره را افزایش داد. این مستلزم بکارگیری پره های لیفت-بالا در طراحی است. برای استفاده از پره های لیفت-بالا در طراحی کمپرسور، باید زاویه ورودی و خروجی جریان بهینه شود تا خطر جدایش جریان کاهش یابد. در این مقاله، جریان حول یک نمونه پره لیفت-بالای کمپرسور فشار پایین به روش میانگینگیری رینولدز معادلات ناویر-استوکس با مدل توربولانسی انتقال تنش برشی در هشت زاویه ورودی جریان مختلف از 35° تا 45° در عدد رینولدز 250,000 (بر مبنای سرعت جریان ورودی و طول وتر پره) بصورت دوبعدی شبیه سازی شده است. نتایج نشان میدهد که در زاویه جریان ورودی پایین، ضریب برآ کاهش یافته و کارایی پره تا 7 درصد کم میشود. درحالیکه در زاویه جریان ورودی بالا، حباب جدایش بلند تشکیل شده و سطح زیادی از پره را می پوشاند و موجب کاهش کارایی پره تا حدود 9 درصد میشود. در زاویه جریان ورودی متعادل، ضریب برآ در حالت بیشینه قرار میگیرد و کارایی پره بهینه میشود. به علاوه، اگر حباب جدایش کوتاه روی سطح پره شکل بگیرد، تاثیر قابل توجهی در کارایی پره ندارد.

نویسندگان

سیدمرتضی سجادمنش

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

محمدجواد رستمانی

کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل