کاهش درگ با استفاده از روش های کنترل جریان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,869

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DMECONF03_100

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله کاهش موج شوک و و نیز کاهش نیروی درگ در سرعت های نزدیک سرعت صوت با استفاده از تجهیزات کنترل جریان از قبیل برآمدگی برجسته، محرک های جت، و همچنین کنترل ترکیبی شامل تجهیزات کنترلی دو حالت می باشد که در نتیجه بهبود های مطلوبی را در عملکرد آیرودینامیک هواپیماها سبب می شوند.برای معتبر ساختن مطالعات عددی، یک ایرفویل با جریان لایه ای آرام Rae5243 انتخاب شده و سپس مقایسه جواب های عددی با داده های آزمایشگاهی قبل از بهینه سازی پارامترهای کنترل جریان انجام شده است. بعد از مطالعه اعتبار سنجی، یک تکنیک بهینه سازی موثر به کارگرفته شده است تا پارامترهای برآمدگی دو بعدی شامل طول، ماکزیمم ارتفاع و موقعیت برآمدگی با محل شوک و موقعیت نوک با ضربه و همچنین پارامترهای تحریک جت از قبیل ضریب جریان جرمی زاویه وزش یا مکش و محل تحریک سطح بالایی ایرفویل را بهینه سازد. این فرآیند شامل استفاده از یک سری کدهای شبیه سازی می باشد تا حل جریان برای پارمترهای داده شده را بدست آورد و سپس پارامترهای مطلوب برای کاهش درگ کلی ایرفویل را بدست می آورد.در نهایت نتایج نشان می دهد که با تغییرات پارامترهای طراحی تجهیزات کنترل جریان، بهینه سازی، سبب کاهش درگ کلی به میزان 3,94 درصد و افزایش نیروی لیفت به میزان 5,03 درصد می شود.

نویسندگان

امین میرزامحمد

دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی

محمد افتخاری یزدی

مهندسی استاد گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز