بررسی و شبیه سازی عملکرد کنترل کننده غیرخطی اعمالی به جبران ساز سنکرون استاتیکی STATCOM به همراه فیلتر LCL
محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 950
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICEEE03_366
تاریخ نمایه سازی: 18 مهر 1390
چکیده مقاله:
این مقاله یک روش کنترل کننده غیرخطی اعمالی به جبران ساز سنکرون استاتیکی STATCOM به همراه فیلتر LCL را بررسی می کند معادلات دیفرانسیل STATCOM بامرتبه شش در دستگاه dq به دو قسمت L,LC تقسیم می شوند با استفاده ازتئوری سیستم اینورتر به معادلات غیرخطی برخورد می کنیم برای حل کردن این معادلات پیچیده از روش کنترل کننده مدلغزشی SMC استفاده می شود جبران ساز سنکرون استاتیکی به همراه فیلتر LCL توسط جعبه ابزار قدت MATLAB/Simulink شبیه سازی می شود نتایج شبیه سازی STATCOM به همراه فیلتر LCL دردو حالت کنترل کننده مد لغزشی و کنترل کننده PI مقایسه می شود تا برتری عملکرد SMC نسبت به PI به خوبی احساس شود.
کلیدواژه ها:
جبران ساز سنکرون استاتیکی STATCOM ، جریان راکتیو ، فیلتر LCL ، کنترل کننده PI ، کنترل کننده مدلغزشی SMC
نویسندگان
محمدحسین رضایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علی رضایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :