بهبود عملکرد ماشین های حفاری با استفاده از کنترل کننده تنظیم شده با الگوریتم ژنتیک
محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 676
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICEEE04_322
تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1391
چکیده مقاله:
در سالهای اخیر صنعت حفاری نیز همانند سایر صنایع دستخوش تحولات تکنیکی و کاربردی فراوانی گردیده که خوشبختانه نتایج حاصل از آن در ابعاد مختلف این صنعت گسترده، بسیار مثبت و مفید بوده و عملیات اجرایی بسیاری از پروژه های بزرگ را که تا چندی پیش انجام آنها غیر ممکن بنظر می رسید، آسان نموده است. در این راستا در این مقاله جهت افزایش هر چه بیشتر راندمان فرایندهای حفاری و کاهش میزان خطا سعی در تنظیم نمودن پارامترهای کنترلر PID (ضریب تناسبی kp، ضریب انتگرالی ki، و ضریب مشتقی kd ) بکار رفته در سیستم های حفاری با استفاده از روش های مختلف جهت انتخاب روش بهینه داریم. PID کنترلر بکار رفته در این مقاله توسط روش های کلاسیک طراحی و مورد آنالیز قرار می گیرد. این کار توسط الگوریتم ژنتیک نیز انجام گرفته و سپس نتایج و شبیه سازی های مربوط به هر دو روش را با هم مقایسه و نشان می دهیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حامد محمدیان
پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی
امین آیین مهر
پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی
محمد سروش
استادیار گروه برق دانشگاه شهید چمران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :