بررسی علت خم شدگی پره های متحرک ردیف اول کمپرسور محوری
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 429
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MECHAERO02_057
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
مدل سازی و شبیه سازی کمپرسورهای محوری یکی از روش های بهینه در زمینه پیش بینی رفتار آنها در شرایط خارج از نقطه طراحی مانند سرج واستال می باشد. مطالعه حاضر بررسی خم شدگی پره متحرک مرحله اول کمپرسور جریان محوری یک توربین گازی با استفاده ازحل عددی است. با شبیه سازی جریان و تغییر پارامترهای مهم و تاثیر گذار و قابل تغییر از جمله دبی جرمی هوای ورودی 30m/s-210m/s و زاویه جریان ورودی به پره (فرمول در متن اصلی مقاله) و همچنین سرعت دوران روتور 340 rad/s-523 rad/s روند ایجاد و ادامه ی ناپایداری ها به کمک دینامیک سیالات محاسباتی مشخص گردید. پس از تعیین این ناپایداری ها علل عملکردی متناظر با این ناپایداری ها از جمله عدم عملکرد صحیح پره های هادی هوا (گایدون) در موقع استارت توربین گاز و انتخاب سرعت پایدار با روند افزایشی نرمال برای دبی جرمی ورودی و موارد دیگر برای جلوگیری از تکرار حوادث بدست آمد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مرتضی ناصری زاده
گروه مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، تهران، ایران
آرش میرعبدالله لواسانی
دانشیارگروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران
مرتضی بیاتی
استاد یارگروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران