تحلیل عددی و تجربی افزایش فشار در یک محفظه احتراق آزمایشگاهی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AEROSPACE21_031

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، بررسی و شناسایی عامل افزایش فشار یک محفظه احتراق آزمایشگاهی در دو تست استاتیک و ارا ئه راهکار برای جلوگیری از آن می باشد. محفظ ه احتراق آزمایشگاهی مورد نظر این تحقیق، یک موتورپیشران فضایی چهار تکه می باشد که در طراحی آن از بالستیک داخلی موتور بوستر شاتل و سازه موتورهای مقیاس کوچک بوستر آریان پنج الگوبرداری شده است. ابتدا خلاصه ای از عوامل موثر در شکست موتورهایپیشران فضایی ارائه شده و سپس روش طراحی موتور مقیاس کوچک و پیش بینی عملکرد بالستیکی آن مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه به موفقیت آمیز بودن اولین تست و شکست تست های دوم و سوم موتور ونتایج آن اشاره شده است. برای ارزیابی دلایل شکست موتور های دوم و سوم در تست استاتیک، عوامل احتمالی در پدیده شکست موتور مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت دلیل اصلی شکست موتورها مشخص گردیده است. خطای انسانی در تعریف فرآیند مونتاژ قطعات گلویی و در نتیجه بسته شدن مسیر خروج گازهای حاصل از احتراق موتور، مهمترین دلیل شکست در این پروژه بوده است.

نویسندگان

سید سینا طباطبایی منش

کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا

روح ا... طاهری نژاد

دکتری، دانشگاه گیلان، دانشکده مهندسی مکانیک

علی سرداری

کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک