طراحی کنترل کننده لغزشی برای یک یکسوساز Buck-Boost با ضریب توان بالا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 516

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAUCEE01_082

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

در این تحقیق طریقه کنترل حالت لغزشی برای یک مبدل Buck –Boost به منظور رسیدن به ضریب توان واحد، مطرح می شود و طریقه پیاده سازی روش کنترلی بر روی مبدل فوق را مورد بررسی قرارمیدهیم. هدف ما از طراحی این کنترل کننده، رسیدن به رگولاسیون ولتاژ خروجی مناسب و دنبال کردن جریان خط به منظور داشتن ضریب توان واحد می باشد. سطوح لغزش با تحمیل رفتار دینامیکی مطلوب بر روی سیستم مشخص می شوند و پارامتر های اصلی کنترل را در حلقه کنترل لغزش مشخص می کنند. این مرحله، مهم ترین گام در طراحی کنترل کننده لغزشی به شمار می رود. نتیجه طراحی مناسب به وسیله این روش کنترل، کنترل کننده ای سریع و مقاوم خواهد بود که اغتشاشات خارجی در سیستم را دفع می کند و یک مشخصه دینامیکی پاسخ خروجی مناسب را برای ما به ارمغان می آورد . وظیفه اصلی کنترل کننده در ساختارهای مبدل های با ضریب توان واحد این است که برای ما یکجریان ورودی سینوسی شکل هم فاز با ولتاژ خط و یک ولتاژ خروجی رگوله شده که حول یک مقدار مشخص نوسان جزیی دارد را تضمین کند . رسیدن به یک پاسخ دینامیکی سریع برای ولتاژ خروجی بدون ایجاد اعوجاج برای جریان ورودی نوید یک طراحی خوب را به ما می دهد

نویسندگان

سهراب محمدی

دانشجوی دکتری مهندسی برق الکترونیک

محمد مهدی قنبریان

استاد تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون